ygw_119
級(jí)別: 探索解密
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大家好,現(xiàn)在碰到一個(gè)問(wèn)題,控制器位三菱3UPLC, 動(dòng)力為信捷伺服電機(jī),同步輪送線材,送兩段,比如設(shè)定總長(zhǎng)度為1000MM,第一段位200MM,實(shí)際送出來(lái)可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過(guò)大導(dǎo)致打滑,后將伺服電機(jī)加減速時(shí)間加大,會(huì)稍稍好一點(diǎn),但是這樣還是達(dá)不到客戶(hù)給的公差要求《公差范圍是正負(fù)5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個(gè)外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長(zhǎng)度靠的是編碼器的數(shù)值來(lái)確定線材長(zhǎng)度,問(wèn)題在于,起步的時(shí)候有加減速,沒(méi)關(guān)系,但我無(wú)法確定什么時(shí)候編碼器是數(shù)值到了,所以我也就無(wú)法提前減速,這樣一來(lái),伺服從我PLC給他停止到真正停下會(huì)有慣性,過(guò)沖,因?yàn)槭撬蛢啥危瑑纱蜗聛?lái),誤差基本上在5MM多了,有沒(méi)有什么好的方法? |
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zhou196311
級(jí)別: 探索解密
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你設(shè)一減速區(qū)域具體長(zhǎng)度需現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試(50~100mm),輸入長(zhǎng)度時(shí),自觸摸屏中將減速區(qū)減除,執(zhí)行程序時(shí),到長(zhǎng)度-減速長(zhǎng)度時(shí),跳轉(zhuǎn)執(zhí)行減速程序后停止。 |
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wwcwwc
級(jí)別: VIP會(huì)員
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每次送料的長(zhǎng)度大致在什么范圍(少送多少),考慮加一個(gè)滑差補(bǔ)償。 重新調(diào)整送料機(jī)構(gòu)的摩擦系數(shù),使滑差減到最小,考慮送料機(jī)構(gòu)加預(yù)送料電機(jī)。 |
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gufan8099663
級(jí)別: 略有小成
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電子齒輪比的設(shè)置有沒(méi)有問(wèn)題,以前用過(guò)誤差沒(méi)有這么大的 |
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bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級(jí)別: 略有小成
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一般伺服電機(jī)走的肯定是準(zhǔn)確的長(zhǎng)度,但同步輪帶動(dòng)的線材走的就是不確定的長(zhǎng)度了。 這種情況,就需要外部反饋控制。 可以加編碼器自己做。 更高精度、簡(jiǎn)便的方法是使用有閉環(huán)反饋功能的伺服控制器。 |
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xingtaig
級(jí)別: 略有小成
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樓主已經(jīng)知道機(jī)構(gòu)打滑,為什么不增加機(jī)構(gòu)磨擦力? |
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hafatahaha
臺(tái)達(dá)代理
級(jí)別: 論壇先鋒
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不是控制器問(wèn)題,,你是電線嗎,,是不是比較粗或者是有外護(hù)套的電線。。。 |
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